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节能减排效果:风机功率调整

【摘要】:理论上风机采用1.1 kW 的功率即可实现该排风量,理想状态下计算,每日风机耗电量仅为26.4 kW·h,1年耗电量9 636 kW·h,电费约为9.6 万元/年,相比普通运行状态下节约38.4 万元/年,减少80%的支出。另外,理想状态下可将风机功率调整至1.1 kW,但是实际生产运行中,变频风机的功率运行范围可能无法实现,并且废气处理设备的处理风量也需要做相应的调减,具体情况下的功率还要进一步的试验和研究来决定。

以该涂装车间为例,车间采用8 套送排风系统(送风口和排风口),所有排风口汇集于一个大型排风风机,该风机为变频风机,额定功率为55 kW,处理风量为46 000 m3/h,通过风机将废气汇总至VOCs 废气末端处理装置中,该装置采用固定分子筛吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺。

若在普通运行状态下,排风机采用55 kW 的功率,1 d 按照24 h 满负荷工作运转,每日风机耗电量为1 320 kW·h,1年耗电量481 800 kW·h,工业电费按照1 元/kW·h 进行估算,1年电费约为48 万元。若采用室内定位系统,以本研究案例为例,处理风量只有原来风量的1/8,即5 750 m3/h,便可实现废气处理目的。理论上风机采用1.1 kW 的功率即可实现该排风量,理想状态下计算,每日风机耗电量仅为26.4 kW·h,1年耗电量9 636 kW·h,电费约为9.6 万元/年,相比普通运行状态下节约38.4 万元/年,减少80%的支出。(www.chuimin.cn)

由此可见,大型涂装车间利用室内定位技术,理想状态下每年可节约电费30 多万元,既减少能源的消耗,同时极大地节约了运行成本。另外,理想状态下可将风机功率调整至1.1 kW,但是实际生产运行中,变频风机的功率运行范围可能无法实现,并且废气处理设备的处理风量也需要做相应的调减,具体情况下的功率还要进一步的试验和研究来决定。