故障现象:一台混凝土泵送机的BF6M1013ECP柴油机,出现了过热运行故障,该柴油机其他现象正常,但是只要带负荷工作,30min内柴油机冷却系统就会过热。柴油机停机后检查散热器,发现散热器中仍有气体,所以认定此故障是由于闭式冷却液循环系统中有空气所致。案例4:风扇耦合器内油泥导致柴油机过热。由此可见,没有按期保养是造成该柴油机过热的根本原因。......
2023-09-23
散热器进柴油故障较为罕见,但也有发生,此类故障主要发生在单体泵(或泵喷嘴)、PT泵燃油系统的柴油机上。举例说明如下。
案例1:PT泵柴油机散热器进柴油。
故障现象:有一台康明斯NT855型柴油机,在进行例行保养时发现,柴油机停机后有柴油从散热器溢流孔流出。打开散热器盖时,约有10L左右的柴油流出。且柴油机工作过程中油底壳中机油油面不断上升,机油粘度下降,压力降低;几乎一个星期就要更换一次机油;柴油机冷却液温度偏高;工作无力。
故障诊断:分析认为,产生此故障的原因如下。
①气缸盖有气孔或裂纹。康明斯柴油机的PT泵式燃油供给系统中,其柴油道在气缸盖上,气缸盖上既有机油道和水道,又有柴油道。工作时,气缸盖上柴油道中的柴油压力为0.8~1.2MPa,水的压力小于0.6MPa,柴油压力高于水的压力,一旦气缸盖上出现气孔、砂眼或裂纹,会使水道和柴油道相通,则柴油就会进入水道中。
②密封失效或机构有故障。如PT泵主轴油封失效,柴油由此进入正时齿轮箱后到达油底壳;PT泵上柴油出口处的断油阀关闭不严,柴油机虽已停机,但由于燃油箱位置较高,柴油可顺着下列路线进入油底壳:燃油箱→油管→PT齿轮泵→断油阀(关闭不严时)→油管→喷油器(处于回油和量油行程的喷油器,其喷油嘴腔中的柴油和燃油箱相通,在大气压力的作用下柴油通过喷孔滴入燃烧室)→燃烧室→油底壳;喷油器孔过大、损伤或喷油器上下两道O形圈损坏时,柴油都会进入燃烧室,继而渗进油底壳;PT燃油系统的回油歧管上的单向阀失效时,柴油会通过单向阀流到喷油器后渗进油底壳;燃油箱出口处安有一个手动截止阀,如果阀芯损坏、关闭不严,柴油也会流进燃烧室,进入油底壳;某个气缸压力太低,造成该气缸不工作,使柴油流进油底壳;柴油机进气不足,燃烧不完全,柴油会沿着气缸壁流进油底壳。
故障排除:拆检柴油机时发现,第2缸和第4缸的喷油器周围有许多砂眼,由于柴油机工作时柴油压力大于水的压力,水不能往喷油器周围的柴油道中流,因此柴油就进入了散热器;2缸喷油器推杆的顶部破碎和4缸喷油器的推杆弯曲,致使2缸、4缸喷油器推杆的升程改变,不能准确地供油,导致柴油不能完全燃烧而流到油底壳中;另外,将PT泵断油阀上的出油管拆下后,发现仍有柴油从断油阀口流出。清洗阀芯后柴油不再渗出;同时,更换了新的气缸盖和推杆后,故障现象消除。
案例2:泵喷嘴安装底孔铜套破损导致柴油机散热器进柴油。
故障现象:有一台卡特E200B型挖掘机上配装的3116型柴油机,在工作中发现柴油不断地从散热器补水罐中溢出,而且该现象逐渐加重,但柴油机停止工作后此溢油现象消失;柴油机动力没有明显下降,机器仍能继续工作,但油耗增加,冷却效果明显下降;打开散热器盖时可发现冷却液表面浮满柴油。
故障诊断:由于该型柴油机与传统的高压泵式柴油机的燃油系统不同,其燃油系统由柱塞和喷油嘴为一体的装置组成(通称其为单体泵-泵喷嘴),从输油泵输出的低压油通过气缸盖内部的油道送至各缸单体泵。这种设计省去了外部的高压油管,并使其喷油时间更加精确,从而达到高效、省油的目的。这是目前电喷柴油机上普遍采用的结构形式,但其气缸盖的结构要比传统柴油机的复杂得多,气缸盖中不仅有冷却水道和机油道,还有柴油油道。
单体泵安装在各缸燃烧室的上方,当拆去气门室盖和摇臂组后,可看到单体泵在气缸盖上露出的那一部分,同时可看到控制拉杆和控制尺条;若拆下单体泵,可看见镶嵌在气缸盖内的铜套(图7-11),该铜套将冷却液和柴油分隔开,以达到冷却柴油和喷油嘴的目的。因铜套内充满柴油,故一旦铜套破损或与气缸盖之间密封不严,由于柴油机工作时的柴油压力大于冷却液压力,柴油会通过缝隙或破损处渗入冷却液中,随着油量的增加,及其在冷却水道中作循环流动,最终会从补水罐中溢出。
根据上述分析,可判定该机故障是铜套渗漏所致。造成铜套渗漏的主要原因如下。
①铜套破裂导致渗漏。大部分原因是由于没有按照生产厂家要求的型号添加冷却液,或使用了伪劣的冷却液,致使铜套被腐蚀而破损。
图7-11 铜套的镶嵌位置
②更换铜套时,接触面处理不当而造成渗漏。主要是由于在更换铜套时,铜套与气缸盖的镶嵌表面没有处理好,有毛刺或污物存在,造成铜套镶嵌不紧密,经过一段时间的高温和振动后产生缝隙,导致渗漏。
③柴油机的使用和保养不当造成渗漏。由于该挖掘机已使用多年,其部分电器老化严重,冷却液温度传感器已失灵,而驾驶人在操作中并没有及时发现,造成柴油机在缺水后产生高温,气缸盖与铜套的材料不同、膨胀系数也不同而使相互之间产生缝隙,并出现渗漏。
判断铜套泄漏的具体操作方法是:首先,为了防止冷却液流入燃烧室和油底壳中,应先将冷却液全部放出;然后打开气门室盖,拆下摇臂和单体泵,将各缸的铜套清理干净,并在铜套与气缸体的镶嵌处和表面涂抹一些肥皂水;最后,向散热器中注入一定压力的压缩空气并保压1min左右,此时从单体泵安装孔处观察铜套安装部位的情况,若有气泡出现,证明此铜套有泄漏。
故障排除:在确定泄漏或破损的铜套后,必须按照技术规定将铜套拔出,并换上新铜套。需要注意的是,由于是在不拆气缸盖总成的情况下更换铜套,所以拉拔旧铜套时应格外小心和仔细;同时,在拆卸和安装气门室内的零件时要做好防护工作,以免螺钉或小件工具掉入气缸体或油底壳中。铜套安装完成后必须作加压检查,如确认没有渗漏,铜套的更换工作即告完毕。
有关国Ⅲ柴油机维修技巧与故障案例分析的文章
故障现象:一台混凝土泵送机的BF6M1013ECP柴油机,出现了过热运行故障,该柴油机其他现象正常,但是只要带负荷工作,30min内柴油机冷却系统就会过热。柴油机停机后检查散热器,发现散热器中仍有气体,所以认定此故障是由于闭式冷却液循环系统中有空气所致。案例4:风扇耦合器内油泥导致柴油机过热。由此可见,没有按期保养是造成该柴油机过热的根本原因。......
2023-09-23
图6-4 喷油器喷油雾化质量示意图②该缸活塞可能出现烧顶或拉缸故障。于是将喷油器总成解体进行检查,发现喷油器针阀没有卡住。此后,又认为是喷油器头部的针阀偶件可能存在缺陷,随即更换一个新的针阀偶件,试验结果依然如故。案例4:喷油器故障导致柴油机排......
2023-09-23
喷油器故障导致柴油机不能起动故障现象:有一辆东风小货车,行驶里程30000km,配备国Ⅲ玉柴4缸柴油机,采用Delphi的电控系统,柴油机出现不能起动现象。确定低压油路无故障。现在可以确定柴油机不能起动的原因是喷油器泄漏,导致共轨压力不足,进而柴油机ECU不发出喷油指令。更换4个喷油器,利用X431诊断仪对喷油器重新编码后,故障排除。电控系统因素导致柴油机不能起动故障现象:一辆厦门金龙旅行XML6807J13中型客车,配置玉柴YC4G180-30国Ⅲ柴油机。......
2023-09-23
流量大可认为机油泵前各部件正常,流量小则往往是粗滤器污堵。由于故障因果关系的多重性,烧瓦故障可能是由于多个原因引起的,若只找出一个或几个原因并予以排除,而未全部排除故障隐患,则会发生再度烧瓦。④起动操作不当引起柴油机反转,使机油泵不能正常工作。......
2023-09-19
故障现象:柴油机起动后,首次踩加速踏板能达到额定转速,随即出现共轨限压阀开启,柴油机立即运行在1500r/min跛行回家工况。该柴油机的回油共有三路,一路经过双重过滤的高压泵自身回油,另一路是喷油器的回油;还有一路是高压共轨管的限压阀回油,这些都不可能出现堵塞现象,而且回油管路比较平直,不存在弯曲和压扁情况。随即检查燃油箱底部,发现燃油箱回油管滤芯被堵塞。......
2023-09-23
根据上述检查及故障现象,经过认真分析后认为,该机应该是喷油正时不正确所致,主要原因应该是喷油提前时间过大,为此决定更换全部单体泵的调整垫片。按照此要求重新安装单体泵后,起动柴油机试验,排气不再冒白烟,经现场带负荷运行试验,柴油机动力良好,运行正常。......
2023-09-19
将机油滤芯卸下,如果是纸芯,则可以直接观察到滤芯缝隙中存留的铜锡合金碎屑或其他的类似碎屑;如果铁壳一次性滤芯,可以锯开外壳,观察内芯,只要柴油机出现了烧瓦故障,滤芯中就一定留有轴瓦的碎屑。......
2023-09-19
案例1:气门推杆故障导致柴油机异响。该柴油机的气门挺杆为圆筒形,其目的是减轻质量和减小往复惯性力。故障现象:一台道依茨F12L413F风冷柴油机,出现了“啪、啪、啪”的异响。如果柴油机的放炮声连续不断,则表明冲缸现象严重。柴油机正常工作后,放炮声消失。进一步检查发现,导致此故障的根本原因是此3个气缸的气缸盖螺栓的拧紧力矩不足。......
2023-09-23
相关推荐