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国Ⅲ柴油机飞车故障分析与处理

【摘要】:柴油机“飞车”是指转速突然升高,而且大大超过标定转速。为了迅速判断故障的原因,更换了一台新的同一型号的喷油泵,结果“飞车”现象消失,柴油机一切正常,因此故障为喷油泵所致。

柴油机“飞车”是指转速突然升高,而且大大超过标定转速。此时柴油机发生的排气声越来越密,排气大量冒黑烟,减小油门也不能使转速降低。如不采取紧急措施,会出现连杆螺栓断裂,气缸盖、机体、活塞等零件损坏,同时还会出现飞轮破裂、气门及气门弹簧折断等重大事故,甚至直接威胁人身安全,这就要求驾驶人能临危不慌,冷静地采取行之有效的方法,从而化解或减轻事故的危害程度。

1.柴油机“飞车”故障的原因分析

柴油机“飞车”的主要原因大致有以下两个方面,即大量机油进入气缸燃烧和供油量太大。

(1)机油进入气缸参与燃烧

①油底壳中机油加得太多,使大量机油通过气缸套与活塞之间的间隙进入气缸燃烧。

②空气滤清器中机油过多,超过刻度线,部分机油从进气道直接进入气缸燃烧。

活塞环磨损,“泵油”作用加强。

④油环及活塞上的回油孔堵塞,使机油留在气缸中燃烧。

⑤柴油漏入油底壳,使其油面升高,混合油窜入燃烧室参与燃烧。

⑥柴油机温度太高,使机油过稀,易进入气缸参与燃烧。

⑦机油不符合使用要求。

(2)供油量太大

1)柱塞卡在最大供油位置中。主要原因:组装柱塞副时,将柱塞碰伤;出油阀拧紧力矩过大,使柱塞套变形;柱塞套定位螺钉的垫片太薄或漏装垫片,使柱塞套变形;调速齿杆与调节齿轮的位置装错。

2)单缸柴油机的单体油泵调速器的传动滑套被卡住,造成调速失灵,导致“飞车”。

3)调速器方面的可能原因:

①油泵柱塞调节臂未卡入调速器杠杆拨叉内,柱塞处于最大供油位置。

②销子和定位键等连接件脱落。

③调整不当,随便提高调速弹簧的预紧力。

④将调整转速的装置调整到极限位置。

⑤安装调速器飞球时,涂润滑脂过多且过于粘稠,致使转速升高时飞球难以张开。

4)喷油器质量问题造成供油过量。

2.出现“飞车”故障时应采取的紧急措施

当柴油机出现“飞车”时,操作者应沉着冷静,果断地采取有效措施使“飞车”停止。

①当机车静止,柴油机空转时,迅速用衣服或毛巾等紧紧包住空气滤清器的空气入口,使空气不能进入气缸而使柴油机熄火,此法制止“飞车”最有效。

②重车时,可加重柴油机的负荷而使柴油机停车。

③迅速拧松高压油管接头螺母,切断柴油供应。如找不到扳手,可将高压油管砸掉,使柴油机熄火。

④有减压装置的,可将减压手柄扳至减压位置,使柴油机熄火。有燃油箱开关的迅速将开关置于断油位置迫使柴油机熄火。

⑤若机车在运行中,千万不要摘档或踩下离合器,以防止转速继续升高,应紧急制动迫使柴油机熄火。

3.柴油机“飞车”故障的诊断

①在制止“飞车”时,首先应切断柴油的供给,迅速拧松高压油管接头螺母,如“飞车”立即停止,则说明柴油机的“飞车”是由于柴油供应过多引起的。这时可检查喷油泵系统,就会找到“飞车”的原因(如柱塞卡死在最大供油位置或调速齿杆被卡死等)。

②如果拧松高压油管接头螺栓后柴油机仍“飞车”,则是过量机油进入气缸燃烧而造成的。待柴油机“飞车”制止后,首先应拔下机油尺,检查油底壳内机油是否过多,如油面过高,应放出过多部分;如不高,则应检查空气滤清器油盘内机油油面是否过高,如过高,也应放出过多部分,并检查空气滤清器滤芯内是否沾有大量柴油或机油,若油底壳和空气滤清器油盘内机油油面没有问题,再检查活塞、气缸套、活塞环是否磨损严重,活塞环是否装反或卡死在环槽内等。

在“飞车”故障原因未找到并排除之前,严禁再次起动柴油机;故障排除后,还应检查柴油机各运动件有无因“飞车”而损坏,以免产生不必要的损失。

4.故障案例

喷油泵机油回油不畅导致“飞车”故障。

故障现象:一台车用X6130柴油机,在运行过程中突然柴油机油门不回,即松开加速踏板后柴油机转速降不下来,即发生“飞车”故障,车主随即到维修厂进行修理。

故障诊断:根据车主反映,该车行驶约5万km,柴油机功率尚可,耗油量、排烟基本正常。一般,引起“飞车”的主要原因有两个方面:一是喷油泵调速器本身的故障,使其丧失了正常的调速性能,这种情况产生于调速器部分有卡滞、松动,调速器内腔压力高等不正常现象;另一方面是由于外因而改变了柴油机的调速特性,其特征是喷油泵本身没有故障,而柴油机在运行过程中有额外的柴油或机油进入燃烧室参与燃烧。

根据以上两方面的原因,首先对油门拉杆和油泵供油调节拉杆进行检查,没有发现卡死现象,供油调节拉杆活动自如。

该台X6130柴油机配装的是杭汽生产的6缸P型泵RFD调速器,根据车主的要求,维修人员拆下喷油泵,在试验台上分别检查喷油泵各工况下的供油量,检查结果为供油量基本正常,特别是怠速断油转速小于450r/min(操纵手柄置于怠速位置,试验台转速为450r/min时,喷油泵完全停止供油),拆开调速器后壳,未发现异常情况,且拉杆活动自如,无任何发卡现象,因此认为喷油泵性能基本正常,怀疑因喷油泵因素而引起怠速“飞车”理由不充分,为此,将喷油泵装上柴油机重新试车,“飞车”现象依然如故。

为了迅速判断故障的原因,更换了一台新的同一型号的喷油泵,结果“飞车”现象消失,柴油机一切正常,因此故障为喷油泵所致。但仍无法迅速找到故障的真正原因,为了慎重起见维修人员更换了柱塞偶件,出油阀偶件,并重新调整各工况下的供油量,但调整好装车后,柴油机仍然怠速“飞车”。

故障分析:

①从喷油泵方面来讲,柴油机怠速“飞车”一般为齿条发卡、柱塞油量调整齿圈固定螺钉松动、怠速不能断油或怠速空行程小于0.5mm,而检查的结果是上述各项均为正常。

②从柴油机方面来讲,引起“飞车”的原因多半为烧机油所致,如机油油面过高,活塞环磨损,机油进入燃烧室,但烧机油时,排气一般应冒蓝烟,并伴有其他故障现象,该车无烧机油的特征,且机油油面并未超过规定的上限值,因此此项排除。

③既然故障已明确在喷油泵方面,而在试验台上又检查不出问题,说明有某种因素,只有当喷油泵装上柴油机后才会出现,或者说喷油泵在试验台上调整时,与喷油泵在柴油机上工作时其工作条件有哪些不同,就是产生上述故障的原因。根据这一推断,查找后认为唯一不同的条件是喷油泵凸轮轴腔的润滑方式,喷油泵在试验台上调试时凸轮轴腔是加机油润滑,而装在柴油机上是压力润滑,X6130柴油机所用的P型泵凸轮轴腔是与柴油机主油道相通的,如低压腔(调速器内)机油压力偏高,势必影响调速器的调速性能,从而导致怠速“飞车”,检查柴油机机油压力一切正常。

④柴油机的机油压力正常,表明柴油机本身的润滑系统没有故障,喷油泵内部机油压力是否正常,这是问题的两个方面,进入喷油泵内部的机油其管路与柴油机其他油道是并联的,压力是一定的(一般为0.4~0.5MPa),而喷油泵内部的机油压力往往要小得多,其压力的大小由喷油泵机油回油螺钉的孔径大小来决定,当因某种原因回油不畅时极易造成喷油泵内机油压力升高,从而导致上述故障现象的发生。

故障排除:通过上述分析,现场检查了喷油泵机油回油螺钉,发现孔内有一异物,回油确实不畅,随即将其取出,并彻底清洗,再试车,柴油机一切正常。