柴油机自动熄火的原因很多,一般可从熄火前后的转速降低的缓急程度和排气烟色的变化等技术状态进行分析,快速判断故障的部位,并排除自动熄火的故障。若进入的空气较少,则油量仍可维持,并由输油泵送往喷油泵,此时柴油机可能起动困难,或起动后在运转中自行熄火。对这种故障应认真进行检查,找出故障的具体原因并予以排除。在未查明故障的原因并排除之前,不得重新起动柴油机。此时,喷油器停止喷油,使柴油机自动熄火。......
2023-09-19
1)如果柴油机在运行中逐渐无力,最后直至缓慢地自行熄火。主要原因是供油中断。此种现象多为燃油箱中无油、燃油箱通气孔堵塞、输油泵不工作、油路中有空气、溢流阀损坏等。遇到此类故障现象时,首先检查燃油箱内是否有油、燃油箱通气孔是否畅通。然后拧松喷油泵放气螺钉,用手油泵压油,检查油路中是否进空气,油路是否畅通,必要时找出漏气或堵塞部位,并检查输油泵、溢流阀等是否正常,必要时更换总成或修复。
2)若柴油机在运转时突然熄火,而且柴油机曲轴可以转动但难于起动,此种现象多为相关部件损伤。主要原因如下。
①喷油泵驱动轴半圆键被剪断、联轴器等损坏,致使喷油器不能工作。
②喷油泵操作拉杆及连接销松脱,喷油泵驱动轴与主动盘的固定螺栓松脱后,不能带动喷油泵工作。
遇到此类故障现象时,应及时检查喷油泵联轴器等相关部件,注意观察柴油机曲轴转动时喷油泵凸轮轴是否转动。然后根据检查结果,对相关部件进行相应的维修。
3)如果柴油机突然熄火后,曲轴不能转动,一般是柴油机抱缸或烧瓦抱轴所致。遇到此种故障现象时,应首先检查油底壳机油中杂质的含量。如果油底壳机油中类似轴瓦碎屑等杂质过多,则应拆机检查轴瓦的磨损或烧蚀情况,根据检查结果进行适当的修理。
4)柴油机自动熄火故障诊断。柴油机出现自动熄火现象,说明发生了某种故障,可根据熄火前的故障征象,判断故障原因。
①自动熄火时,转速逐渐降低,但柴油机运转声音和排气烟色无异常变化。这说明柴油供应不上,其原因是燃油箱内的柴油用完或燃油箱开关未打开或燃油箱通气孔、燃油滤清器及输油泵堵塞或油路不密封进了空气,产生“气阻”(熄火前伴有转速不稳现象)。应对低压油路进行检查。首先检查燃油箱、燃油箱开关、燃油滤清器、输油泵是否缺油、堵塞或开关未打开等;其次,拧松喷油泵上的放气螺钉,按下燃油泵按钮,观察放气螺钉处的流油情况,如无油流出,即是油路堵塞,如流油中有气泡,即是油路中进了空气,应逐段检查排除。
②自动熄火时,转速逐渐降低,排气管冒黑烟,即使加大油门也无济于事。这种现象多为柴油燃烧不良造成的,其主要原因是空气滤清器、进气道被杂质严重堵塞,导致进气不足。应清洗空气滤清器,疏通进气管道。
③自动熄火时,转速逐渐降低,柴油机声音发闷,运转吃力,冒黑烟。这表明柴油机超负荷,应减轻负荷。
④自动熄火时,转速逐渐降低,运转不稳,排气冒白烟。这种现象表明柴油中有水或气缸垫被冲坏或自动减压等。应更换气缸垫,调整减压机构。
⑤自动熄火时,转速突然降低,排气严重冒黑烟。这种现象多为柴油机运转突然强烈受阻所致。其原因有冷却系统缺水,柴油机过热,致使活塞在气缸套内拉伤、卡死;摩擦副润滑不良,烧瓦抱轴或配气机构零件咬死等,使柴油机被憋熄火。应加强对润滑系统、冷却系统的维护保养,加足机油和冷却液。
⑥自动熄火时,转速突然降低,运转断续不稳,并伴有异常敲击声。这种现象属于突发性机械故障,其常见原因有曲轴折断;活塞销断裂,连杆螺栓松脱或折断;气门锁片、气门卡簧脱落,气门弹簧折断或气门杆折断,造成气门脱落等。工作中一旦察觉柴油机有这种故障症状时,应立即停机检查,避免酿成重大机械损坏事故。
⑦自动熄火前,无异常现象,突然熄火。这种现象表明喷油泵或喷油器突然停止供油,其原因有柱塞弹簧折断;柱塞被杂质卡死;喷油器针阀卡死;调压弹簧折断;喷油泵操纵拉杆及其连接销脱落;喷油泵驱动轴与主动盘上的固定螺栓松脱后,轴上的键由于松动而被剪平,致使驱动轴与主动盘发生滑动,因而驱动轴不能带动喷油泵工作等。
出现上述故障后,应找出故障是由哪种原因引起的,加以排除。
5)柴油机自动熄火故障案例。
案例1:燃油箱出油管堵塞引起柴油机自行熄火故障。
故障现象:有一台车用495Q柴油机在使用中自行熄火,经检查未发现喷油泵和燃油滤清器内有空气。
故障诊断:拆检并校正了4个喷油器,压力合格雾化良好;检查了低压油路,输油泵工作也无异常。所以试着用手油泵进行压油,手油泵压油时的真空感很强。表明燃油箱至输油泵之间油管的燃油流动阻力很大,这说明该段油管可能存在堵塞现象。压油一段时间后,感觉油路系统已经充满了燃油,随即起动柴油机,柴油机可以顺利起动并正常运行数分钟后自动熄火。
故障排除:根据此现象,经过仔细检查发现燃油箱出油管进口处堵塞,而且燃油箱底部沉淀物太多。清理出油管进口处并彻底清洗燃油箱后,柴油机自动熄火故障消失。
案例2:出油阀密封不严引起柴油机自行熄火。
故障现象:有一台6105型柴油机在行驶中,突然慢慢自行熄火,而且还难以起动。
故障诊断:松开高压泵放气螺钉,按动手油泵压泵,发现有气泡冒出,排尽空气后又能起动,但运行数分钟后即自动熄火。检查低压油路无渗漏和堵塞现象;用喷油泵上的输油泵进行输油时发现,喷油泵第5缸的出油阀有油冒出,说明该出油阀密封不严;专业检查第5缸的喷油器,发现喷油压力较低,柴油从喷油器中直接流出,这说明喷油器针阀已卡死或损坏,燃烧气体通过该喷油器进入高压油路系统,导致柴油机不能正常工作。
故障排除:更换出油阀和喷油器后,故障排除。
故障分析:当喷油器偶件损坏或卡死后,由于关闭不严,可使气缸中燃烧着的高压气体窜入高压油路中,加之出油阀密封不严,高压气体通过喷油泵柱塞进入喷油泵低压油腔,导致其他柱塞进油不足而使柴油机自行熄火。
案例3:回油螺栓故障导致柴油机起动后自动熄火。
故障现象:有一台道依茨BF12L513C增压中冷柴油机,在使用过程中出现了一个奇怪的现象,柴油机每次起动后,着火后空载运行正常,只要带负荷作业7min左右,就会自动熄火。熄火后马上可以起动,但仍然是带负荷运行7min左右就自动熄火。
故障诊断:按照惯例,一般都会认为是油路系统有气、堵塞或接头密封不严造成的,但具体到该柴油机,维修人员首先检查了油路系统、燃油滤清器滤芯和其他相关部件,均未发现有漏气或堵塞故障;检查输油泵、喷油器等也未发现问题;另外,还检查调整了气门间隙、喷油提前角等,但故障现象依然存在。
故障排除:最后,经过仔细观察和分析,认为该柴油机虽然自动熄火,但起动容易,声音和运转基本正常。造成该故障的根本原因仍然在油路系统,可能是燃油预压不足造成的,因为输油泵没有问题,那么导致低压油路预压不足的原因只有一个,即回油溢流阀存在问题。拆下回油溢流阀,用铁丝捅了捅钢球并简单地清洗该阀,装上后再次起动柴油机,故障现象随即消失。
故障分析:事后分析认为,该单向阀并没有损坏,仅是一点微小的灰尘或尘粒附着在回油单向阀的钢球和密封带面上,致使其关闭不严,才造成了该机的运行故障。看起来很简单,但从出现故障到排除该故障,前前后后折腾了好几天。其实一开始也怀疑该回油螺栓有问题,但用手油泵压油时,感觉油路系统压力基本正常,回油溢流阀也有较为清晰的回油声。因此就没有怀疑溢流阀有问题,以致走了一段弯路。
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