经分析认为,上述故障现象的原因是出在液压系统上,且主液压系统工作不正常的可能性最大。维修人员先在空载状态下进行了试车检查,结果一切正常,故障现象无一显现。据此状况判定故障应出在组合阀组Ⅰ上。由此判定,故障是因换向阀4失效使卸荷缓冲回路处于常通状态造成的。更换新件后,故障现象即消失。......
2023-09-20
某混凝土搅拌站购置了三辆国产TZ5321GJB-8型混凝土搅拌输送车,首次试车发生了严重故障,经修复和试车,现已基本达到了额定装料容积和装载量的要求。
该车以斯太尔K29型底盘为主车,采用主车发动机全功率取力,中心驱动,液压闭式传动。发动机功率为206kW,额定装料容积为8m3,最大装载量为20t,搅拌筒安装倾斜角为17°,液压系统真空度<<0.03MPa。
1.故障现象
首次试车时,三辆车都只装了3~4m3混凝土。行驶中,搅拌筒转速减慢,忽转忽停。当时三辆车的后支架后移变形较大,搅拌筒安装倾斜角减小,甚至碰挡泥板;油箱内存留着杂质,堵塞了滤网,真空度大幅度提高。以上特征可归纳为两大问题:一是拌筒装料不足,二是液压泵压力不够。
2.故障诊断
(1)装料不足 主要原因如下:
1)后支架错用材料。该车后支架末按要求使用Q345而错用了Q235钢板。受载后,钢板弯曲过大造成后支架整体变形。在装了3m3混凝土后,与滚道接触的支撑轮后移30mm以上,超过允许值的1倍,其中有一个支撑轮后移40mm。
2)螺栓造配不符合要求。底盘主副梁连接紧固螺栓,进口原装车用过渡配合,
而该车选用了间隙配合,孔直径为(15±0.10)mm,配用了的英制螺栓,孔和螺栓间存在着间隙。
3)副梁刚度较差。该车的副梁采用双层钢板弯成截面为Z形与主梁固定。前后支架卸下后,副梁中部已明显起拱,变形较大。
4)底盘选型不当。混凝土搅拌输送车的专用底盘是B29,而该车选用了重型翻斗车底盘K29,底盘的受力特性有所改变。
5)主梁刚度减弱。底盘的部分零部件国产化后,受材质、工艺、装配等因素的影响,刚度有所减弱。
后支架、底盘主副梁的变形和主副梁的间隙,都能影响搅拌筒的安装倾斜角,减少装料容积,造成装料不足。
(2)液泵压力不够 主要原因如下:
1)油质恶化引起元件故障。总装时液压系统未清理干净,存留的蜡等杂质与液压油起作用,油逐渐变质,引起液压元件故障。
2)吸油滤网堵塞。油箱里残留的铁屑等杂质逐渐堵塞了滤网网眼,液压泵吸不上油,液压管路真空度提高,压力降低,造成搅拌筒转速减慢,甚至停止不转。
3)控制阀不灵敏。由于阀杆精度和阀内油质等因素,使活塞杆的往复动作迟缓、不灵敏,有时甚至不动作,以致搅拌筒旋转不正常。
4)过滤器进油管规格不符。选用23PV-3M151型柱塞泵,配A63×10B-F型油过滤器,进油管直径为30mm;而该车用20mm的进油管,造成进油量不足,影响了液压泵的压力。
3.故障排除
故障发生后,生产厂方对装料不足采取了五条措施:首先,更换了后支架和支撑轮,新支架比原支架高100mm以上,为了不使安装倾斜角过大,前支架前移了60mm;其次,改换了主副梁紧固螺栓,增大了螺栓直径,达到了过渡配合的要求;第三,加固了前支架处的副梁,初步平整了副梁;第四,在搅拌筒后端增加了挡料板,防止溢料;第五,清洗了液压系统,更换了液压油和其他液压件,大修了液压泵。经试车,空载运转正常,接着进行满载试车,加料、拌运、出料三个过程情况良好,基本达到了额定装料容积和装载量的要求。
(1)仍存在的问题 采取对应措施修复后,还存在以下问题:
1)后支架增高使安装倾斜角增大,搅拌筒重心提高,前支架前移使搅拌筒重心前移。重心的改变对整车产生不利影响。
2)后支架的变形引起副梁疲劳,修复时气割电焊使副梁产生应力集中,造成强度、刚度减弱,使主副梁提前损坏。
3)后支架结构型式不太合理。受力后,新后支架变形仍较大,两车各有一支撑轮后移20mm以上,超过了允许值。
4)液压泵大修未全面解体。使用中,控制阀、过滤器等液压元件的故障仍可能发生。
(2)针对性的建议 针对以上问题,建议采取以下几项措施:
1)加强管理,严格责任制。建立健全岗位责任制,制订有关规章制度并严格执行,加强检查考核,做到奖罚兑现。
2)加快培养,引进专业人才。选派合适人员到液压泵厂培训;适时引进既有专业知识又有实践经验的专业人才,提高管理和维修水平。
3)抓紧储备必要的备品备件。液压油、润滑油要分批储备,常用件、易损件要及时储备,液压泵、液压马达等重要液压件要重点储备。
4)实行分阶段使用办法。试验性使用阶段后,进入磨合期使用阶段,实行减裁减速,最后到正常使用。运转中出现异常应及时组织会诊,一般故障自行排除,较大故障厂方解决。
5)认真作好各使用阶段技术性能、使用状况、故障特征和各项测试的原始记录,广泛收集有关资料,为搞好管理和维修工作服务。
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