简单来说,数字地是数字信号的对地,模拟地是模拟信号的对地。分为数字地和模拟地的原因:由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。当模拟信号为高频或强电信号时,也会影响到数字电路的正常工作。两者都可用于处理EMC、EMI问题;电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。......
2025-09-29
1.套管顶部连接帽密封不良
由于套管顶部连接帽密封不良,水分沿引线进入绕组绝缘内,引起击穿事故。套管端部密封不良的主要原因是结构不合理和胶垫安装不正确。套管顶部连接帽接线板与带螺纹的引线鼻子相连接,这个帽兼有密封和导电双重作用,从而带来很多弊病。首先是细螺纹丝扣制造公差太大,接触不良,引起过热。其次是固定引线的铜销钉过长,用于帽上接线板还必须与外部母线连接相吻合,致使密封垫无法压紧,稍有松动,就会向内漏水。据统计,这类事故在北方地区大多发生在每年的3~8 月,南方地区在1~2月也有发生,这说明主要是在雨季进水造成的。绕组烧坏部位一般在引线附近,这说明水是沿套管引线进入的。例如:
(1)某台63MVA、110kV的电力变压器,运行中重瓦斯动作,经吊罩检查,110kVB相出线根部烧伤6段,内侧靠高压纸筒抽头以下烧伤29段。测量A、C相引线包扎绝缘的介质损耗因数tanδ,其结果分别为28.7%和33.5%。证明这一事故是由于套管端部密封不严,在正常运行中逐渐吸潮造成击穿的。
(2)某台单相40MVA、220/69/38.5kV电力变压器,由于66kVC相套管在改造安装时,将套管密封胶垫安放错误,以致密封不良漏水,而套管尾部正处在绕组损坏部位上部,在运行中重瓦斯保护动作切除,烧损高压线圈8段。
(3)某台220kV电力变压器,检修后,在安装过程中,220kV中性点套管将军帽防雨罩胶垫压偏,密封不严,导致进水,水经穿缆滴到A 相绕组上,引起绝缘击穿。吊罩检查发现穿缆引线有水珠,A 相一次绕组上数第13、14线饼烧损。
(4)某台31.5 MVA、110kV电力变压器,在运行中重瓦斯保护动作跳闸。吊芯检查发现,110kV侧A 相绕组从下部数第5、6、7 线饼烧断两匝。吊罩后就看到被烧断的A 相绕组附近有大量水珠。有痕迹表明,水珠是沿A 相套管的顶端流入的,顺变压器的箱体斜面正好落在A 相的绕组上。经过长时间的雨水侵入,水珠越积越多,使绕组受潮,绝缘电阻降低。另一方面,绕组附近含有大量的水,形成导体,造成A 相绕组发生匝间短路,以致烧毁。
2.冷却器黄铜管破裂
按规定,冷却器在安装前应做检漏试验,以便检出冷却器的破裂缺陷。否则可能导致绝缘击穿事故。例如:
(1)某台120 MVA、220kV的电力变压器,在运行中主差动保护动作,重瓦斯保护动作,变压器三侧断路器跳闸,使变压器与系统解裂。经吊钟罩发现,变压器箱底有大量泥水;A 相上端部绝缘件严重浸泡和污染;A 相下端第2~3线饼之间烧损,第13~19线饼内径处绝缘烧伤;A 相220kV引线绝缘断裂;高低压之间绝缘筒有击穿现象;A相下夹件靠高压侧有两处放电。造成这次事故的主要原因是安装前未按规定对1号冷却器进行认真的解体检查和耐压检漏试验,以至于冷却器黄铜管严重破裂,缺陷未被发现。大修后,因1号冷却器水样中有油花,一直没投运而作备用,在长期备用中,冷却器排、放水阀门均未打开,而进水阀门又关闭不严,所以带有压力的冷却水通过铜管裂缝进入油室直至与供水全水压平压。在1号冷却器投运的瞬间,油水混合物迅速地经导向冷却管路喷向了A 相绕组,造成绕组烧损。(https://www.chuimin.cn)
(2)某台150MVA、110kV电力变压器,在运行中轻、重瓦斯保护动作跳闸,防爆筒喷油。经吊罩检查,A 相高压绕组下部共烧坏24 个线段,有4处短路,两处烧熔的洞达100mm,其原因是冷却器铜管破裂,水进入变压器内所致。
(3)某台110kV电力变压器,正常运行时,油压高于水压0.04MPa。在发电机组为消除缺陷停运两天的时间内,冷却器中的存水通过铜管裂缝和腐蚀孔洞进入油系统,积存在管路内,在开机时,变压器投运升压的瞬间即造成内部电弧短路放电故障,使变压器外壳破裂喷油。解体检查发现低压侧母线相间和对地电弧短路。
3.在检修中受潮
在变压器吊罩检修时,器身暴露在大气中,当空气相对湿度较大时,绝缘将吸收空气中的水分。这个过程从表层绝缘开始,相对湿度越大,时间越长,水分渗透的深度就越深。例如,某台220kV的电力变压器,初始含水量为0.5%,在夏季相对湿度为70%的空气中暴露6h,表层绝缘的含水量增加到4.8%,但含水量变化的绝缘深度约为0.5mm;暴露20h以上时,表层的最大含水量为10%,深度为0.5mm 处的含水量为4.5%,1mm 处的含水量为2%。浸渍绕组的受潮率约降低20%,但干燥也要难些。因此,为避免吊罩检修时绝缘受潮,应尽量缩短器身在大气中的暴露时间,并注意空气湿度的影响。
又如,某台63MVA、110kV电力变压器,在吊罩检修过程中,由于器身在潮湿的空气中暴露时间太长 (空气相对湿度65%~75%,21h),造成器身结露后受潮。大修后,通过测试发现了绝缘受潮,但没有进行干燥处理,投运后先空载,但潮气没法排除,最后被迫停运,构成了设备事故。
4.“呼吸作用”吸水受潮
在运行中,变压器内绝缘油的工作温度不但取决于设备结构、容量、油路、冷却方式、负荷变化等因素,而且还会随着环境温度的变化而变化,一般会高于环境温度。在夏秋季节,变压器上层油温常超过80℃。由于不同季节环境温度的改变,特别是每日昼夜的温差波动,会使油枕上部空间的气体与外部空气进行不断的呼吸作用。据计算,一台油量为30t的大型电力变压器,若昼夜的温差改变为10℃,变压器油枕空间就会吸入或排出0.28m3的气体。当呼吸器内充填的干燥剂失效,防爆管密封不严或潜水泵吸入侧渗漏时,外界的潮湿空气就会通过这些途径进入变压器,在其内部温度降低的过程中,潮湿空气中的水分达到饱和状态,由于水分结露析出,造成绝缘油和绝缘材料受潮,时间越长其受潮程度越严重,就越可能发生绝缘事故。例如,某台13.5 MVA、11/6.3kV联络变压器,日负荷电量差值在8MW 左右。负荷变化时,变压器温度随之而变。其最高油温为52℃,环境温度为18℃;最低油温28℃,其环境温度为4℃。储油柜油面上部是空腔,储油柜直径为700mm,长度为3150mm。防爆筒油面上部也是空腔,防爆筒直径为240mm,长度为2400mm。变压器因负荷变化引起器身温度变化。环境温度与器身温度的差值,使储油柜与防爆筒空腔内壁上产生露水,从而导致变压器油中含水,绕组受潮,三次发生绕组烧损事故。
相关文章
简单来说,数字地是数字信号的对地,模拟地是模拟信号的对地。分为数字地和模拟地的原因:由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。当模拟信号为高频或强电信号时,也会影响到数字电路的正常工作。两者都可用于处理EMC、EMI问题;电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。......
2025-09-29
钎缝的成分和组织在整个接头区内是不均匀的。扩散区是由钎料组分向母材中扩散所形成的。图3-1-21 钎缝区组织示意图图3-1-22 Ni-Cr-B-Si钎料钎焊小间隙钎缝时的显微组织大量的试验结果表明,影响钎焊接头性能的区域主要在界面区。而对于接触反应钎焊,完全是通过原子的扩散得到液态的共晶组织,因此接触反应钎焊的钎缝组织,凝固后基本上是完全的共晶组织。固溶体组织一般具有良好的力学性能,对接头性能是有利的。......
2025-09-29
引起变压器火灾的主要原因是:变压器超负荷运行,引起温度升高,造成绝缘不良,变压器铁心叠装不良或芯片间绝缘老化,引起铁损增加,造成变压器过热。预防变压器火灾的主要措施有:在安装前,注意检查变压绝缘情况,保证各部绝缘良好,保证变压器额定电压与电源电压一致。运行中要注意变压器电流电压的测量,防止过负荷运行。平时要加强对变压器各零部件的检查,发现有破损、漏油等异常现象应及时处理。......
2025-09-29
图1-22 液压冲击现象示意图当液压冲击波第一波刚结束时,阀门处压力达最大值,此值即为我们所要求的最大压力升高值。液压冲击的危害是很大的。微小气泡聚合长大,使原来充满油液的管道变为混有许多气泡的不连续状态,这种现象称为空穴现象。空穴现象会引起系统的振动,产生冲击、噪声、气蚀,使工作状态恶化。......
2025-09-29
孔是套筒零件起支承或导向作用最主要的表面。长套筒零件的加工比较复杂,下面以图3-31所示液压缸的加工工艺过程为例进行叙述和分析。套筒零件孔壁较薄,加工中常因夹紧力、切削力、残余应力和切削热等因素的影响而产生变形。......
2025-09-29
密封失效是液压系统泄漏的主要原因。油内污染物、金属过高的表面粗糙度、装得太紧等因素会加速这种磨损。加工装配质量差 这类问题主要表现在由于密封件尺寸精度超差及表面粗糙度超大,从而引起密封部位偏心、拉伤、压不紧或压得过紧,造成安装孔口没有倒角与去毛刺的密封件在安装时被剪切与划伤,零件机械加工质量差,引起砂眼、裂纹、表面不平、油路串通等。......
2025-09-29
顶层油温表指示的是变压器顶层的油温,温升是指顶层油温与周围空气温度的差值。因此,为了保证绝缘不过早老化,运行人员应加强变压器顶层油温的监视,规定控制在85℃以下。变压器各部分温升极限值见表3-4。当变压器的油温升超过许可限度时,应做如下检查:检查变压器的负荷及冷却介质的温度,并与以往同样负荷及冷却介质相比较。一旦发现变压器内部有异常热源应立即停运变压器,等候处理。......
2025-09-29
现将减压阀阀后压力不稳定原因及排除方法提示如下。电液换向阀控制油路的回油路与减压阀的外泄油路合流后返回油箱。图5-10 减压阀出口压力不稳定系统示例图1—定量泵 2—溢流阀 3—减压阀 4—二位四通电磁换向阀 5、6—二位四通电液换向阀 7、8、9—液压缸 10—压力表为了排除这一故障,应将减压阀的外泄油路单独接回油箱,这样就不会受到电液换向阀控制油路的影响。......
2025-09-29
相关推荐