以下以三峡水库的数学模型计算结果为例,说明水库淤积规律。图14-18三峡水库淤积过程2.水库淤积过程水库蓄水初期,水面比降平缓,流速小,库容大,特别是死库容大,水库淤积速率大。......
2023-06-23
对于水槽子水库泥沙淤积问题的解决方法,有根本性和暂时性两种。这里先就后者提出几点建议。
首先要明确一个前提,即在多沙河流上引水发电,我们不可能百分之百地利用来水,而只能利用其中的一部分,另一部分则应用来排沙。对于水槽子水库现有的总库容与年来沙量之比,只有3倍左右,若不考虑充分排沙,其后果必然是大大加快淤积的速度,造成不应有的损失。
另一方面,水槽子水库既然已经失去调节全部区间洪水的能力,在设计来水的情况下,弃水是必然的事情。我们必须避免既弃了水又发生大量淤积的不利结果,而应做到弃水时不发生淤积或少淤积,争取利用弃水使水库发生冲刷的最好效果。
我们认为,不采取其他措施,维持现在的汛期高水位运用方式,就会出现上述第一种被动的结果,因为高水位运用时,大小洪水都上滩,弃水的同时,滩库容已被淤积。汛期降低水位运用,排走沙峰后再让清水上滩的运用方式,可获得第二种结果。如果能在整个电力系统灵活调度,使水槽子水库能在洪水期降低水位冲刷,则有可能收到第三种效果。下面着重说明后面两种措施。
(1)汛期降低水位运行。前面提到,目前水槽子水库仅有120万m3左右的有效库容。已失去了调节设计平水年区间洪水(要求有309万m3有效库容)的能力。因此,在这种情况下弃水是必然的。水槽子水库目前还有55万m3的有效库容在滩上,其分布情况如图8所示。如果在弃水之前就让洪水上滩,则势必在弃水之前就损失了部分滩库容,既弃了水,又损失了滩库容;毛家村到水槽子区间的来水来沙如图9所示,有沙峰导前于洪峰的特点,沙峰基本上都集中在洪峰的头一两天内。如果在洪峰初期压低坝前水位,不让洪水上滩,并排走部分泥沙含量高的区间洪水,等沙峰过去后,再回蓄较清的洪水,这样弃了浑水,蓄了清水,滩库容可少损失或不损失。汛期的这个运行水位,主要是为了排沙、保滩库容,该水位还应满足一般日调节的需要。根据图4可定在2098m左右,在该水位之下有效库容还有35万m3左右,可满足日调节的要求。此外,目前约60%的有效滩库容都在这个高程之上,该水位对滩库容亦有显著的保护作用。
图8 水槽子水库有效滩库容分布
图9 披戛站1964年洪峰沙峰过程
值得指出的是,这种降低水位排沙运用的时间是不长的,根据水槽子入库水文站迤则站及披戛河1955~1962年实测资料统计,汛期来水量占全年的70%~80%,来沙量占全年的99%,而洪峰过程挟带的沙量又占整个汛期来沙的80%。因此,几天的降低水位排沙运用,可使水库长年受益。
(2)研究利用区间洪水冲刷库区的可能性。下面将要说明,为了减缓淤积,在水电站春节停电时,由毛家村水库放水冲刷水槽子库区。其代价显然是比较昂贵的。因为毛家村放出的是经过调蓄的清水。然而,历次水槽子水库的冲刷资料都说明,最有效的冲刷时间都不超过10个小时。
水槽子冲刷资料还说明,如果冲刷流量增大到200m3/s以上,冲刷效果是很好的。如1966年8月31日的一次冲刷,流量为200~230m3/s,仅用4.5h,即冲刷13.8万m3淤积物。
利用区间挟带泥沙的洪水来冲刷当然是最经济合理的,但需要停电,建议研究让以礼河电站短时间停电冲刷的可能性。如果考虑发挥三、四级调节池的潜力,停电的时间就更短。
(3)研究异重流排沙的可能性。从水槽子水库的淤积形态判断,水库有异重流发生,现场观察亦曾见到发生异重流的现象。水槽子水库具备了几乎一切有利异重流传播的条件:泥沙细、坡度陡、河槽窄以及水库短等。根据异重流的生成条件,异重流总是在三角洲前坡上形成。1965年的分析指出:水库发生异重流的可能性[7]是存在的。目前水槽子水库的三角洲顶点离坝仅1.2km左右。由于这段库底坡度很陡(3‰~4‰),据估算异重流的速度可达0.2~0.5m/s即异重流生成后1~2h即可到达坝前。异重流到达坝前的路程和时间如此之短,对于排沙是很有利的。
异重流排沙在水槽子水库之所以值得研究,还因为利用异重流排沙同利用明流排沙相比,发电同排沙之间的矛盾可以减小,即排沙时能利用弃水,坝前水位可以保持在死水位以上,不影响发电。
(4)水库泄空溯源冲刷恢复部分库容。1965年进行的泄洪冲刷试验,说明利用水力冲刷是恢复部分库容的有效措施。水槽子水库运用以来,共进行过6次规模较大的降低水位冲刷。根据以礼河电厂的统计累计冲刷淤积物121.8万m3。为延缓水库淤积作出了积极贡献(见表5)。[8]
毛家村水库建成后的冲刷,都是利用电网在春节时允许以礼河电站停机的机会进行。所用的水量均由毛家村水库从宝贵的蓄水中放出。由于一、二级水库之间的河道被侵占,过流能力很低,入库流量最大不超过50m3/s。又由于各次冲刷实际上都附带有其他试验任务,未能完全按照节省用水的合理方式进行控制,例如,水位不能很快下降到最低点并长时间保持低水位冲刷等。
对于水槽子水库的冲刷资料和经验我们还将用专文加以分析,在这里我们只说明以下几点:
1)水槽子水库的淤积物抗冲性是比较强的。文献[9]根据北方水库的资料:点绘了溯源冲刷时输沙率与水流强度之间的关系如下式
式中:QSO为输沙率,t/s;Q为流量,m3/s;J为比降;B为河宽,m;ψ为与淤积物抗冲能力有关的系数。
图10 水槽子站(1965年6月10~17日)实测水位流量含沙量过程图
文献资料中淤积物抗冲性低时ψ=380;抗冲性强的ψ=180,为泥沙较粗或黏性大的淤积物。按式(1)计算,水槽子水库淤积物的ψ值约在10~80之间。这可能与该库淤积物组成特别细且黏性大,淤积年限又长有关。
2)改进坝前水位的控制方法可减少耗水量。文献[10]从理论上说明,短时间的冲刷,坝前水位下降越快,冲刷效果越好。此外,应使冲刷保持在最低水位上进行。
水槽子水库对于冲刷强度并无限制。而资料表明,该水库的冲刷强度还是很低的。因此,宜于采用上述的冲刷方式。
另外,文献[9]说明,冲刷强度与流量的1.6次方成正比。文献[11]说明水库细沙淤积的冲刷强度与流量的2次方成正比,因此,使用相同的水量冲刷,加大冲刷流量、缩短冲刷时间而冲刷量反而会增加。因此,水槽子效率最高的冲刷发生在大流量、低水位的1966年8月一次不是偶然的。
图10~图13点绘了1965年、1978年、1980年以及1981年各次冲刷的坝前水位、流量、出库含沙量过程。从以上各图可以看到,1965年的泄洪冲刷,低水位运行时间极短,且上游冲起的淤积物在坝前深水区有淤积;1978年的冲刷,坝前水位过高;1980年、1981年两次冲刷以及1978年的冲刷都因有其他试验任务,使坝前水位不能稳定在最低水位上冲刷;故出库沙量都很小。以1981年为例,总共48h的冲刷中,只有6h(占1/8)的时间稳定在低水位上。从历次冲刷情况来看,改进水位控制对提高冲刷效率的潜力是不小的。
图11 水槽子水库1978年冲刷综合过程图
3)短时间空库冲刷的作用是显著的。1981年同1980年冲刷之后相隔一年进行了两天的冲刷,其冲刷部面从图5可以看出:不仅完全恢复了1980年的主槽部面,还略有冲深。冲刷量为181万m3。说明通过春节的冲刷,可能使目前的主槽剖面得以维持,每年调蓄处理的泥沙,按1981年的冲刷量计算,相当于年来沙的1/3左右。这部分泥沙如果用目前电厂买到的JyP250型绞吸式挖泥船来清挖,需要一条船按设计能力(60m3/h)连续工作3000h,如果考虑实际作业,则可能要2艘这样的挖泥船工作一年。
图12 以礼河水槽子水库1980年2月冲刷综合过程
图13 以礼河水槽子水库1981年2月冲沙试验坝前水位、流量、含沙量及输沙率过程
4)建议冲刷时考虑切实可行的辅助措施。前面提到,提高冲刷效率的方法首先应改进坝前水位控制方法,提高冲刷流量等。鉴于前面提到的水槽子淤积物抗冲性强的特点,有必要考虑采取辅助措施。在冲刷时增加泥沙补给,和破坏淤积物的胶结状态。目前冲刷时坝前河段有4‰的比降,水流挟沙能力很强,只要有泥沙补给就能输送出库,故冲刷时可考虑加速两岸的崩塌向主槽加入淤积物。此外,可利用现有的挖泥船,在主槽内搅动底部淤积物,通过加深主槽也可促使两岸崩塌。
表5 水槽子水库泄空排沙统计
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